在某個(gè)容器的熱交換器的出口部分,有一個(gè)DN700x8mm的波紋管膨脹節(jié),膨脹節(jié)的另一端通過法蘭連接到汽提塔的人孔。在一次檢修中,熱交換器通過壓力機(jī)打壓。當(dāng)壓力指示顯示1.0M Pa時(shí),突然聽到一聲巨響,施工人員立即停止壓力,發(fā)現(xiàn)熱交換器發(fā)現(xiàn):換熱器管出口線上的波紋管膨脹節(jié)的三個(gè)波已經(jīng)嚴(yán)重變形到拉伸狀態(tài),并且變形推力使裝置向東傾斜,并且耳板的螺栓被推力剪切掉。此時(shí),波紋管膨脹節(jié)(U形)不穩(wěn)定失效。
由于波紋管膨脹節(jié)已經(jīng)使用了10年以上,設(shè)備上的銘牌模糊不清,設(shè)備數(shù)據(jù)的丟失使得難以判斷具體型號(hào)。波形為U形,總共有8個(gè)波形,端板上有4個(gè)定位螺釘,但三個(gè)定位螺釘兩端的螺母都丟失了。從外觀上可以判斷出膨脹節(jié)屬于帶拉桿的單軸向膨脹節(jié),如圖所示:

在施工人員添加盲板后,準(zhǔn)備按壓水。根據(jù)工藝人員提供的液壓試驗(yàn)參數(shù)值,管試驗(yàn)壓力為1.7M Pa,當(dāng)壓力指示為1.0M Pa時(shí),波紋補(bǔ)償器接頭損壞。根據(jù)現(xiàn)場判斷,膨脹節(jié)不穩(wěn)定的原因如下:
(1)定位螺母脫落。在波紋管膨脹節(jié)的四個(gè)定位螺釘上,三個(gè)定位螺釘?shù)穆菽该撀洹.?dāng)施加壓力時(shí),板的兩端不能固定。波紋管易于過度軸向位移,超出允許范圍。
(2)液壓試驗(yàn)參數(shù)不正確。在由過程人員檢查過程手冊(cè)之后,設(shè)備的液壓測(cè)試值太高。管道的最大工作壓力為0.3 M Pa。根據(jù)公司發(fā)布的熱交換器設(shè)備檢查指令,規(guī)定了管道工藝。實(shí)際的水壓試驗(yàn)值應(yīng)為0.5 M Pa,這與先前給出的1.7 M Pa的試驗(yàn)值相差甚遠(yuǎn)。

(3)在未確認(rèn)波紋管膨脹節(jié)的設(shè)計(jì)壓力情況下,將其納入液壓試驗(yàn)系統(tǒng)。由于在熱交換器的出口法蘭處拉出測(cè)試壓力盲板更加困難,施工人員在與剝離器的人孔連接的法蘭處選擇盲板的位置,這導(dǎo)致不清楚的波紋管。在膨脹節(jié)的壓縮容量的情況下,波紋管結(jié)合到液壓測(cè)試系統(tǒng)中,導(dǎo)致膨脹節(jié)的不穩(wěn)定性。
鑒于在汽提塔再加熱過程中波紋管膨脹節(jié)的不穩(wěn)定性,建議:在壓力容器設(shè)備的壓力試驗(yàn)中,設(shè)備外的重要管件,閥門,電氣設(shè)備等應(yīng)與設(shè)備;在試驗(yàn)過程中,一些重要管件的設(shè)計(jì)壓力低于試驗(yàn)壓力,這些部件無法避免系統(tǒng)試驗(yàn)。如果發(fā)生這種情況,請(qǐng)選擇管道部件中的最低壓力值,以執(zhí)行設(shè)備的系統(tǒng)測(cè)試。在實(shí)驗(yàn)過程中,金屬波紋管膨脹節(jié)的兩端必須固定,以達(dá)到臨時(shí)約束。